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伺服電機丟步怎么處理?

一、伺服電機丟步怎么處理?

一、檢查電機是否存在干擾或伺服本身參數沒有設置恰當導致。

  二、確認伺服馬達接收脈沖數(A5系列dp_06cps或者A4系列dp_cps)與上位機發送的脈沖數是否一致,若有多出來的,可能存在干擾現象,檢查控制柜布線,強弱電交叉布線;接地屏蔽處理好。

 

  三、如果松下伺服電機有搭配減速機,可用手轉負載部分,試探減速機輸出軸是否有轉動,確認減速機精度、減速比是否滿足。若減速比滿足不了會導致轉動慣量無法匹配,負載停止時會有震蕩和抖動。

  四、檢查松下伺服驅動的增益是否有提高,還有伺服驅動參數中轉動慣量是否有增大。

  五、咨詢松下伺服電機供應商或代理商,邀請售后服務支持并解決。

二、伺服電機丟步怎么回事?

1、因選型不合適導致的力矩欠缺,沒有足夠余量,導致機械部分因摩擦力等外力的突然增加,伺服電機力矩不足導致的步進電動機失步。

2、因控制的加減速做得過陡,或者沒有加減速,導致的失步,還有一個方面就是因為干擾,如控制器到驅動器之間的線過長,驅動器到電動機的線過長,或有強干擾源,或開關電源不穩定,或驅動器與其他電器共用電源導致的分壓等干擾,引起電機失步。

三、伺服電機丟步原因及解決辦法?

1.

伺服電機失步的原因 失步是指伺服電機控制器發出N個脈沖,但是伺服電機未執行到N步,部分脈沖丟掉了。 過沖則是電機在從運動到停止,或從高速降低到低速時,因減速過抖或者沒有減速,導致步進電動機沒有及時停止而導致的位置丟失。 伺服電機的失步在早期非常頻繁,其主要原因是驅動技術不夠成熟,上位機發出的脈沖,伺服電機驅動器未能完全接收或者未能完全處理成電脈沖發給伺服電機。 隨著驅動芯片的運算能力大副提高,光藕的性能和速度大副提高,驅動器的抗干擾能力增強,這種因驅動器的性能和品質導致的失步幾乎不存在了。

2.

伺服電機的過沖,往往是因為選型不合適,或沒有做好加減速導致。 失步嚴重影響數控系統的穩定性和控制精度,造成加工精度下降。因而保證電機不發生失步現象至關重要。

四、三菱40a伺服驅動器丟步?

1.因選型不合適導致的力矩欠缺,沒有足夠余量,導致機械部分因摩擦力等外力的突然增加,伺服電機力矩不足導致的步進電動機失步.

  2.因為控制的加減速做得過陡,或者沒有加減速,導致的失步,還有一個方面就是因為干擾,如控制器到驅動器之間的線過長,驅動器到電動機的線過長,或者有強干擾源,或者開關電源不穩定,或者驅動器與其他電器共用電源導致的分壓等干擾,引起電機失步.

五、伺服丟步會報警嗎?

步進電機一般沒有報警信號的,雷賽而且3ND583是老型號,現在的新型號都是3DM583,如果想要報警的話推薦你用雷賽的混合伺服,就是閉環的步進系統,可以報警,有丟步,位置誤差等報警,價格也就比一套步進貴了50%左右,性價比很高的。

六、如何判斷伺服馬達少步丟步?

一、伺服電機失步的原因

失步是指伺服電機控制器發出N個脈沖,但是伺服電機未執行到N步,部分脈沖丟掉了。

過沖則是電機在從運動到停止,或從高速降低到低速時,因減速過抖或者沒有減速,導致步進電動機沒有及時停止而導致的位置丟失。

伺服電機的失步在早期非常頻繁,其主要原因是驅動技術不夠成熟,上位機發出的脈沖,伺服電機驅動器未能完全接收或者未能完全處理成電脈沖發給伺服電機。

隨著驅動芯片的運算能力大副提高,光藕的性能和速度大副提高,驅動器的抗干擾能力增強,這種因驅動器的性能和品質導致的失步幾乎不存在了。

伺服電機的過沖,往往是因為選型不合適,或沒有做好加減速導致。

失步嚴重影響數控系統的穩定性和控制精度,造成加工精度下降。因而保證電機不發生失步現象至關重要。

二、伺服電機失步的表現

1、因選型不合適導致的力矩欠缺,沒有足夠余量,導致機械部分因摩擦力等外力的突然增加,伺服電機力矩不足導致的步進電動機失步。

2、因控制的加減速做得過陡,或者沒有加減速,導致的失步,還有一個方面就是因為干擾,如控制器到驅動器之間的線過長,驅動器到電動機的線過長,或有強干擾源,或開關電源不穩定,或驅動器與其他電器共用電源導致的分壓等干擾,引起電機失步。

七、伺服電機丟脈沖怎么解決?

可能是編碼器分辨率不準,更換編碼器。

八、伺服電機速度快會丟步是什么原因?

說明伺服電機的輸出扭矩不足,設置一下剛性參數試試。如果還不行,就是電機功率選小了。

九、松下伺服電機失步?

解決松下伺服電機失步的方法如下:

  一、檢查電機是否存在干擾或伺服本身參數沒有設置恰當導致。

  二、確認伺服馬達接收脈沖數(A5系列dp_06cps或者A4系列dp_cps)與上位機發送的脈沖數是否一致,若有多出來的,可能存在干擾現象,檢查控制柜布線,強弱電交叉布線;接地屏蔽處理好。

 

  三、如果松下伺服電機有搭配減速機,可用手轉負載部分,試探減速機輸出軸是否有轉動,確認減速機精度、減速比是否滿足。若減速比滿足不了會導致轉動慣量無法匹配,負載停止時會有震蕩和抖動。

  四、檢查松下伺服驅動的增益是否有提高,還有伺服驅動參數中轉動慣量是否有增大。

  五、咨詢松下伺服電機供應商或代理商,邀請售后服務支持并解決。

十、伺服電機步距異常?

1、 檢查是不是伺服被卡住了,或者阻力明顯變大,如果是那么調整機械。

2、檢查運行狀態,看看是不是跑得不好了,如果調整PID能在保證平穩運行的情況下,還能縮小跟隨誤差,那么通過調整PID解決。

3、以上兩個都沒問題,那么可能是系統的剛性低,達不到設置最小值。可以通過加大位置誤差報警值,讓其報警范圍變大來解決問題。

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